📌ВИКТОР АРЕСТОВ : ИСПЫТАНИЕ "СЛАВЯНКИ" В БОЛОНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ Виктор Арестов рассказал об испытании мотора, перемотанного на «Славянку», проведенного в Болонском университете в сентябре 2013 года. Выбор Болонского университета был обусловлен сотрудничеством Виктора с партнерами из Монако на тот момент. Перед Виктором стояла задача создать мотор для электробагги на базе технологии "Славянка" и провести сравнительное испытание с мотором для электробагги, разработанным в Болонском университете. Стандартный мотор, изготовленный специально для багги, весил 54 кг и имел медный ротор. Для тестирования технологии "Славянка" был выбран 4-х полюсный мотор AEG, 100-го габарита, 3 кВт, с КПД - 86% и классом энергоэффективности IE2. Обычный общепромышленный мотор весом 27 кг с алюминиевым ротором. По подсчетам Виктора, этих параметров было достаточно, чтобы набрать необходимую мощность 11-12 киловатт и получить момент больше 100 Н.м. Цель испытания была показать не только мощностные характеристики мотора со "Славянкой", но и экономию по расходу электроэнергии. При испытаниях использовался контроллер, разработанный в университете, который прекрасно синхронизировался с двигателем, перемотанным по технологии Дуюнова. Тестирование проводилось в трех различных режимах: • Номинальном 135 А • 270 А • 350 А Как итог: модифицированный двигатель не добрал 1 кВт по номиналу и 1 кВт по максимальной мощности. Прежний мотор от электробагги выдавал 20 кВт мощности на 350 Амперах, а общепромышленный – 19 кВт. Различия были и в показателях КПД: мотор электробагги - 91%, модифицированный общепромышленный двигатель на «Славянке» – 89%. Как признался сам Арестов, его выбор мотора для тестирования был не совсем верным. Для достижения запланированных результатов следовало выбрать мотор не 100-го, а 112 габарита, с большей мощностью в 4 кВт. Однако, стоит учесть тот факт, что разница в весе моторов была почти в два раза, а специальный мотор для электробагги имел медный ротор, тогда как модифицированный мотор - алюминиевый (изменив алюминиевый ротор на медный, можно увеличить КПД на 2-3%). И при этом, модифицированный мотор весом 27 кг показал практически такие же параметры, как специально разработанный оригинальный двигатель весом 54 кг! Ознакомиться с протоколами испытания можно здесь - https://clck.ru/GQgTM Виктор признается, что этот тест был важен не только для Болонского университета, но и для него лично. Ведь он только начинал знакомство с технологией и хотел в очередной раз убедиться в ее эффективности. Именно Болонский тест стал для Виктора Арестова стимулом более активно заниматься технологией. Ведь стало абсолютно ясно, что если на общепромышленном моторе с ротором сомнительного качества технология позволяет получить достойные результаты, то разработка специальных моторов на базе хорошего "железа" в рамках лаборатории продемонстрирует результат более чем отличный! Арестов отмечает, что тогда, еще 6 лет назад, был поражен оснащенностью и компьютеризацией лаборатории. К слову, сегодня лаборатория проекта в Зеленограде оснащена еще более новым и совершенным оборудованием. 📍 Краткая и понятная презентация проекта https://SovElMash.su Делай будущее с нами 👉🏻 СовЭлМаш 📢 Поделитесь с коллегами! 📍Наши официальные источники: https://solargroup.pro/cee260 #Дуюнов #ДвигателиДуюнова #МоторыДуюнова #ТехнологияДуюнова #АсинхронныйДвигатель #инвестиции #Технологии #Инновации #техника #стартапы #RussianStartup